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创举项目 | 赤峰市某焦化——降塔后煤气含苯量及脱苯节能改造

2024-07-30 返回列表

安博(中国)一站式服务平台(以下简称“创举科技”)负责设计制作的赤峰市某焦化厂洗脱苯改造项目成功开车,解决了洗苯塔后煤气含苯高、脱苯能耗高的问题。既给下游生产LNG保驾护航,又提升了洗脱苯工段的经济效益,受到业主高度好评!

项目概况

2022年新建150万吨/年焦化,2024年初满负荷达产,设计焦炉煤气量约85000Nm³/h,焦炉煤气经过电捕除油、脱硫、脱氨和洗苯等工序处理后,送入下游生产LNG。洗脱苯工段设计有洗苯塔、负压脱苯塔各一台,采用某单位无蒸汽负压脱苯工艺包。运行存在如下问题:

洗苯效果差,塔后煤气含苯3g/Nm³以上,达不到下游煤气生产LNG要求塔后苯≤2g/Nm³的指标,导致LNG被迫停产;

洗油再生效果不佳,循环洗油质量差,洗油消耗高;

系统热量利用不合理,管式炉煤气消耗高。

解决方案

根据洗脱苯运行数据及存在的问题,我司与业主进行了深入的探讨交流,制定出了一套洗脱苯系统的靶向改造方案。

01针对提高洗苯效果

利旧洗苯塔塔体,拆除原洗苯塔液体分布器,更换为我司CJ系列高效洗苯塔专用进液分布器、气液再分布器。

02针对改善再生质量

对循环洗油的再生方式优化,洗油再生供热由原来的热贫油供热改为管式炉供热。

03针对提高系统热量利用

利旧管式炉,对热量匹配优化,加强热量回收,充分利用贫油热量,提高富油温度。

  改造效果

项目于2024年6月调试正常,满产运行,开车效果远超预期:

01改造前后工艺指标对比


02改造后经济效益

    项目亮点

01 粗苯收率提高

改造后洗苯塔后煤气含苯降低10倍,满足生产LNG对煤气含苯的要求的同时,在相同煤气量及相同洗苯塔前煤气含苯,可多回收合格粗苯约5t/天。

02 系统能耗降低

项目节能技术先进,管式炉煤气消耗较改造前降低50%。

管式炉对煤气压力要求降低,改造前由于热贫油需要较高的温度,管式炉煤气进口阀开度达100%,仍不能满足生产,只能通过提高煤气压力来提高贫油温度,煤气总管压力需要达到11-12Kpa;改造后入管式炉煤气总管压力7-8Kpa即可满足管式炉需求。

03 操作稳定性提高

改造后贫油加热、洗油再生控制更容易,同时可以改善循环洗油质量,以后如果使用中压蒸汽加热,效果会更好。
 

本项目我司通过靶向式的技改方案,为业主解决了洗苯塔后煤气含苯高问题,同时还降低能耗,提高了操作稳定性。在产品质量、技术服务等方面获得客户高度认可。此项目的成功开车,不仅彰显了创举公司的核心竞争力,也充分体现了团队的强大凝聚力和出色战斗力。



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